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大斷面巷道錨桿支護設計與圍巖穩(wěn)定性研究

2015-09-23 581 0

   【摘要】針對利民煤礦Ⅱ011603工作面5.6m×4.0m大斷面運輸順槽的實際生產地質條件,基于圍巖力學性質、斷面尺寸和采動影響等因素,提出四種可選方案,應用FLAC3D數值模擬計算四種方案,根據模擬效果初步確定支護方案,最后通過現場實測判斷圍巖的穩(wěn)定性,驗證設計方案的合理性和可靠性。
 
  隨著高產高效綜采工作面機械化程度的提高,工作面的開采強度與產量大幅度增加,為滿足通風、運輸、大型設備的安裝等要求,必須開掘大斷面巷道。隨之而來的是巷道支護難度的加大和對支護技術的挑戰(zhàn)。大量的研究和實踐表明,煤礦巷道在開挖以后,會在巷道圍巖形成應力集中,當巷道跨度增加以后,應力集中程度會急劇增加,從而使控制巷道穩(wěn)定的難度增加,尤其是復雜地質條件巷道更易于發(fā)生跨冒事故,從而影響煤礦的安全生產[1-6]。
 
  本文結合利民煤礦Ⅱ011603工作面運輸順槽的實際生產地質條件,基于地質力學條件和數值模擬初步提出錨桿支護方案,通過現在實測頂底板、兩幫移近量和頂板離層量驗證支護方案的合理性。

  1生產地質條件
 
  試驗巷道是神華烏海能源公司利民煤礦Ⅱ011603工作面大斷面運輸順槽,布置在16#煤層中,沿頂板掘進。16#煤層厚度3.34-8.67m,平均7.2m,煤層傾角3-12°,平均6°。16#煤層結構復雜,含夾矸1~8層,一般3~4層,夾矸巖性為灰黑色泥巖、炭質泥巖。頂板巖性灰黑色泥巖、砂質泥巖為主,局部為粉砂巖、細粒砂巖;底板巖性以細粒砂巖為主,局部為砂質泥巖。
 
  16#煤層破壞載荷24KN,抗壓強度12.5MPa,直接頂巖性砂質泥巖,破壞載荷38KN,抗壓強度20MPa,、老頂巖性為細粒砂巖(破壞載荷92KN,抗壓強度50MPa)和砂質泥巖(破壞載荷26KN,抗壓強度14MPa)。煤層頂底板巖石的力學強度中等,以半堅硬巖石為主,穩(wěn)固性中等。
 
  試驗巷道斷面為矩形,寬5.6m,高4.0m,斷面面積為22.4m2。
 
  2基于地質力學條件和三維數值計算的錨桿支護設計
 
  2.1基于地質力學條件確定錨桿支護方案
 
  根據16#煤層生產地質條件和Ⅱ011603工作面運輸順槽圍巖力學性質、斷面尺寸和采動影響等因素。
 
  2.2基于三維數值模擬計算確定支護方案
 
  三維計算模型的長、寬、高分別設置為120米、100米和100米。模型共劃分89960個六面體單元,生成網格節(jié)點95530個。
 
  四個方案從巷道開挖并達到穩(wěn)定期后,圍巖變形規(guī)律進行模擬對比,其結果如下:
 
  方案一:巷道頂板中部的下沉量最大,最大下沉量能達到70mm,往頂板深部下沉量逐漸減小,巷道兩幫從上到下下沉量逐漸減少,巷道兩幫的最大位移量18mm;而在兩巷道底板中部均發(fā)生底鼓,位移量為26mm;水平位移均集中在兩巷的上幫,往圍巖深部水平位移逐漸減少,到上幫圍巖深部5m處水平位移只有5.5mm。
 
  方案二:巷道頂板中部的下沉量最大,最大下沉量能達到55mm,往頂板深部下沉量逐漸減小,巷道兩幫從上到下下沉量逐漸減少,巷道兩幫的最大位移量13mm;而在兩巷道底板中部均發(fā)生底鼓,位移量為20mm;水平位移均集中在兩巷的上幫,往圍巖深部水平位移逐漸減少,到上幫圍巖深部3.5m處水平位移只有4mm。
 
  方案三:巷道開挖并達到掘進穩(wěn)定期后,巷道頂板中部的下沉量最大,最大下沉量為20mm,往頂板深部下沉量逐漸減小,巷道兩幫從上到下下沉量逐漸減少,巷道兩幫的最大位移量10mm;而在兩巷道底板中部均發(fā)生底鼓,位移量為15mm;水平位移均集中在兩巷的上幫,往圍巖深部水平位移逐漸減少,到上幫圍巖深部3m處水平位移只有2.5mm。
 
  方案四:巷道開挖并達到掘進穩(wěn)定期后,巷道頂板中部的下沉量最大,最大下沉量為14mm,往頂板深部下沉量逐漸減小,巷道兩幫從上到下下沉量逐漸減少,巷道兩幫的最大位移量8mm;而在兩巷道底板中部均發(fā)生底鼓,位移量為12mm;水平位移均集中在兩巷的上幫,往圍巖深部水平位移逐漸減少,到上幫圍巖深部2m處水平位移只有2mm。
 
  對比以上的模擬結果可以看出:方案一和方案二巷道垂直和水平位移量較大,不能滿足巷道支護的要求,故不予采納。雖然方案四巷道垂直和水平位移量比方案三小,但二者相差不大,綜合考慮巷道掘進速度和經濟因素,決定選擇方案三。
 
  3圍巖穩(wěn)定性的實測研究
 
  為了觀測巷道在掘巷期間圍巖活動規(guī)律,考察錨桿支護巷道圍巖變形的控制效果,研究支護參數的合理性,在正在掘進的試驗巷道中設置相應的測站,對頂底板和兩幫移近量和頂板離量進行觀測。
 
  3.1頂底板和兩幫移近量監(jiān)測結果
 
  巷道施工期間,在770-800m范圍內布置測點,對頂底板和兩幫累計移近量進行了觀測。巷道掘進期間頂底板最大移近量為5.4mm,兩幫移近量的最大為5.6mm。由此可知,支護參數選擇合理,支護效果良好,采用該支護方案能很好控制圍巖變形,為巷道掘進提供了安全保障。表2為頂底板移近量,表3為兩幫移近量。
 
  3.2頂板離層量的監(jiān)測結果
 
  利用頂板離層儀對Ⅱ011603工作面運輸巷道頂板離層動情況進行了動態(tài)監(jiān)測。每個測孔布置兩個測點。其中深基點略高于錨索錨固端點,淺基點略高于錨桿錨固點。由監(jiān)測結果可知,錨桿錨固范圍內沒有發(fā)生離層現象,表明設計參數和支護質量滿足要求。表4為頂板離層量部分監(jiān)測數據。
 
  4結語
 
  (1)基于地質力學條件和數值模擬對利民煤礦Ⅱ011603工作面運輸順槽進行錨桿支護設計,最終確定其支護方案為:頂板錨桿間排距為1000mm×1000mm,使用Φ20mm×2400mm左旋無縱筋螺紋鋼等強錨桿;頂板錨索間排距為2400mm×4000mm,使用Φ17.8mm×5200mm的鋼絞線;幫錨桿間排距為1000mm×1000mm,使用Φ20mm×2000mm玻璃鋼錨桿。
 
 ?。?)通過現場對頂底板和兩幫移近量,以及頂板離層量監(jiān)測表明,利民煤礦Ⅱ011603工作面運輸順槽圍巖是穩(wěn)定的,所設計的錨桿支護方案是合理可靠的。

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