1.工程概況
西溪橋閘位于九龍江下游龍海市榜山鎮(zhèn)洋西村,橋閘工程于1967年元月動工;1970年6月竣工,是九龍江北溪引水灌區(qū)(龍海片)西溪一條龍引水的水源控制工程。橋閘控制流域面積3960km2,橋閘全長1km,由654m攔河閘和346m引橋土堤組成,共99孔。橋閘具有引水、蓄水、供水、防洪排澇、灌溉、通航、交通等綜合效益的大(Ⅱ)型水利樞紐工程。擔(dān)負(fù)著龍海九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及龍文區(qū)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)18萬畝農(nóng)田灌溉和50萬人生活用水、生態(tài)用水需求,同時涉及到沿途的工業(yè)用水。
西溪橋閘投入運(yùn)行三十多年來,由于河口自然特征改變,水閘上下游過量采砂,導(dǎo)致河床下切,河床形態(tài)改變,水流態(tài)發(fā)生變化,產(chǎn)生感潮河段上延,同流量水住下降,原橋閘設(shè)計下游最低潮水位0.2m,現(xiàn)在最低潮水位在-1.5~1.7m之間,從而引起橋閘下游消能設(shè)施消能不足,造成橋閘上下游四大深沖坑,沖坑面積22300㎡,最大沖坑深度9.3~9.8m,沖坑直接逼近橋閘上下游鋪蓋和護(hù)坦,對橋閘的安全構(gòu)成重大威脅。
2.橋閘基礎(chǔ)防滲設(shè)計
2.1橋閘抗?jié)B穩(wěn)定系數(shù)
2.1.1從橋閘外觀檢查觀測表明,上游護(hù)坦端口部下部沖刷掏空嚴(yán)重,上游護(hù)坦外河床有發(fā)現(xiàn)巴洛克建滲透變形產(chǎn)生的漏斗,下游護(hù)坦外涌水現(xiàn)象,下游海漫沖刷掏空塌陷,低潮時海漫端部表面無水,水流直接從砌石縫能過,說明閘基存在滲透變形。
2.1.2從地質(zhì)雷達(dá)檢測結(jié)果表明,后啟孔大部分閘基存在裂縫松動等異常情況,50%的淺層閘基有液化,掏空等異常情況,閘室底板砌石間存在空隙,說明砂漿不飽滿,在此產(chǎn)生滲流通道,降低了有效滲徑,增大滲透坡降。
2.1.3從閘基地質(zhì)勘察成果表時,閘基表層中砂呈松散至稍密狀態(tài),滲透系數(shù)大,在水流水力作用下易產(chǎn)生沖刷、掏空等現(xiàn)象,淤泥夾砂層,易產(chǎn)生震陷變形破壞及中等液化。因此可能存在滲透變形和液化變形。
2.1.4從二維滲透有限單元計算成果表明,隨著下游水位降低滲流坡降增大,閘基滲透變形產(chǎn)生的可能性增大,計算結(jié)果將超過中砂的允許滲流坡降,表明閘基已存在滲透變形。
根據(jù)上述檢測與計算成果分析,閘基存在液化、掏空等安全隱患,橋閘已存在滲透變形,而且還在發(fā)展,橋閘現(xiàn)有的防滲體滿足不了橋閘的防滲要求??紤]到本工程上下游沖刷嚴(yán)重,護(hù)坦掏空凹陷,海漫底部掏空塌陷等因素,鑒于水閘安全鑒定與評審,定為四類水閘。橋閘基礎(chǔ)防滲加固刻不容緩,完全必要。
2.2閘基礎(chǔ)防滲加固設(shè)計
閘基防滲加固措施,常用水平防滲和垂直防滲方法。針對西溪橋閘的實際情況,采用延長上游水平鋪蓋的加固方案,施工有難度,上游需設(shè)置施工圍堰,且不能一次性堵江圍堰,需分段圍堰,工程量大,投資大,不宜采用。采用單管高壓施噴水泥樁防滲體的垂直防滲加固方案,具有不受潮水影響,不圍堰且施工方便、速度快、工程短等優(yōu)點(diǎn),尤其近年來高壓施噴樁在基礎(chǔ)防滲工程中非常普遍,得到廣泛的應(yīng)用,已取得成功的經(jīng)驗。
根據(jù)橋閘基礎(chǔ)地質(zhì)條件,表層2.5m原砂層滲透系數(shù)為1.45×10-2cm/s~5×10-3cm/s,5.0m以上滲透系數(shù)為5×10-3cm/s。因此,水泥樁防滲墻橫穿過以上二砂層,并進(jìn)入下砂層2.5m考慮,即水泥樁防滲墻深度定為8.0m。為此單管高壓施噴水泥村防滲墻,樁徑600mm,間距500mm,樁長8.0m,按單排布置,在平行于水閘中心線,即布置在距閘前0.6m處的砌石水平鋪蓋上。
3.單管施噴水泥樁防滲墻施工
3.1施工程序
本工程施工程度可分為:施工準(zhǔn)備——閘底板砌體引孔——施噴機(jī)組定位——鉆孔——噴射灌漿成樁——復(fù)灌回灌——沖洗——移機(jī)。
3.2主要技術(shù)參數(shù)
泵壓25~26MPa
水態(tài)比:1:1
漿液容重≥1.35T/m3
提升速度24~25cm/min
旋轉(zhuǎn)速度20~25r/min
噴射高度0.5~0.8m
孔距0.5m
孔徑0.6m
3.3施工設(shè)備
施工中主要設(shè)備:選用75A型鉆機(jī),配備2×200l灰漿拌制機(jī),采用BWT-100/40型高壓灌漿機(jī)1臺及相應(yīng)立、臥式壓漿攪拌機(jī)各1臺,配置2臺單管高壓施噴機(jī)組。
3.4施工
由于防滲墻施工時,水閘前水位深2.5~3.0m左右,根據(jù)現(xiàn)場施工特點(diǎn),在防滲墻中心線上采用鋼腳手架搭設(shè)高4.0m、寬2.0m的施工平臺。按照設(shè)計圖紙對樁中心線進(jìn)行準(zhǔn)確的放樣,用加工好的槽鋼進(jìn)行定位,地質(zhì)鉆機(jī)進(jìn)行閘底板0.6~0.8m的條石砌體引孔后,啟動鉆機(jī),開始鉆孔,噴射管下到設(shè)計深度后,開始噴漿,漿液冒出后按預(yù)定好的提升旋轉(zhuǎn),擺動速度,自下向上邊噴邊射邊轉(zhuǎn)動,也提升直到設(shè)計高度后停止灌漿。本工程采用雙序施工,先施工單號孔,后施工雙號孔,最后對雙號孔進(jìn)行復(fù)灌。
4.幾點(diǎn)體會
4.1參數(shù)的確定
高壓施噴水泥樁施工參數(shù)確定是關(guān)鍵。參數(shù)確定要根據(jù)實際地質(zhì)條件,在施工前進(jìn)行試驗樁,同時經(jīng)開挖檢驗滿足設(shè)計要求最后確定施工參數(shù)。本工程高壓施噴水泥樁屬水下工程,工閘上游灘地上進(jìn)行二次高壓施噴水泥樁試驗,第一次采用施工系數(shù):25~26MPa,漿液比重1:1.35,采用雙序施灌進(jìn)行試驗,經(jīng)開挖檢驗,存在單樁直徑為50.4cm,達(dá)不到設(shè)計要求,兩根水泥樁相切而無相交。第二次其他參數(shù)不變,只把提速由原來28~30cm/cim改為20~22cm/cim,再進(jìn)行水泥樁試驗,經(jīng)開挖檢驗,樁徑達(dá)66~71cm,兩根水泥樁相切相交寬度理想,成墻完整。
4.2水泥樁項石沉陷處理
本工程主要是對閘底板下噴射水泥村構(gòu)筑防滲墻,噴射后水泥樁面與原閘底板砌石體的接觸面結(jié)合如何直接關(guān)系到防滲墻的完整性及防滲效果。在施工中,抬走發(fā)現(xiàn)樁體由于水泥樁板水固結(jié),產(chǎn)生樁石下陷,與基層面產(chǎn)生空隙,針對水泥樁噴射結(jié)束漿液板水后凝結(jié)體項部出現(xiàn)凹陷與閘底砌石層脫離時,應(yīng)及時在噴射孔內(nèi)進(jìn)行壓充填灌漿,直至孔口液面不再下沉,單號孔在第二天雙號孔施噴時,會及時得到漿液補(bǔ)給,經(jīng)檢查能滿足要求,但雙號孔必須利用單號孔施工回漿進(jìn)行復(fù)灌。
4.3施工要點(diǎn)
4.3.1單孔號施工24小時后方可進(jìn)行雙號孔施工,待兩序孔均施工完畢且漿液凝固后,要及時對每一根成樁進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有因漿液凝固造成樁體下沉的樁號進(jìn)行詳細(xì)記錄,然后進(jìn)行復(fù)灌,復(fù)灌時要做好新老樁之間的搭接。
4.3.2單管高壓施噴防滲墻施工,現(xiàn)場質(zhì)量控制關(guān)鍵是對操作者和操作工藝在操作過程中的控制,主要檢查鉆孔深度、垂直度、灌漿壓力、操作漿液濃度與鉆孔提升速度,同時注意并嚴(yán)格禁止先提升后補(bǔ)壓的灌漿操作順序,一旦發(fā)現(xiàn),及時制止,立即返工,以防出現(xiàn)斷樁質(zhì)量事故。
4.3.3質(zhì)量檢測
本工程屬水下工程,高噴水泥樁成樁后,要及時檢查走樁與閘底板漿砌石層接觸面有否脫位,連接是否完好,對出現(xiàn)凹陷應(yīng)及時進(jìn)行壓充填灌漿。成樁后,采用鉆孔取蕊,主要對樁中心和兩樁交界處進(jìn)行取蕊,檢查樁的連續(xù)性和完整性,是否有斷樁,檢查樁與樁聯(lián)結(jié)是否嚴(yán)密,形成防滲墻體是否完整。同時做樁體壓內(nèi)試驗,檢測滲透系數(shù)是否滿足設(shè)計要求。
5.結(jié)語
西溪橋閘閘基單管高壓施噴水泥樁防滲墻,經(jīng)過二個枯水期,歷時6個月的施工。共完成長487.5m,計976孔,總進(jìn)尺7527延長米,經(jīng)取蕊檢查,優(yōu)良率占40.1%,質(zhì)量全部全格,形成防滲墻面積3900㎡,達(dá)到了預(yù)期效果。通過與下游圍堰形成封閉,基坑抽水,有效防止閘基沙土發(fā)生滲透流失,水閘安全得到保證,為水閘下游消能防沖改造工程施工創(chuàng)造有力條件。事實證明,單管高壓施噴水泥樁防滲墻應(yīng)用在水閘基礎(chǔ)防滲加固處理,是成功的,效果是理想的。
參考文獻(xiàn)
福建省水利水電勘測設(shè)計研究院《龍海市西溪橋閘安全鑒定報告》——2001年11月
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